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线切割机床钼丝成分与单边松丝的处理
线切割机床放电加工时的主要部件就是高速运转的钼丝,这个钼丝中的钼是个什么东西呢?钼是银灰色的难熔金属,主要用于钢铁工业,其中大部分以工业氧化钼形式压块后直接用于炼钢或铸铁,少部分熔炼成钼铁后再用于炼钢。低合金钢中钼含量不大于1%,但这方面的消费却占钼消费量的50%左右。不锈钢中加入钼,能改善钢的耐腐蚀性。铸铁中加入钼,能提高铁的强度和耐磨性能。含钼18%的镍基超合金具有熔点高、密度低和热胀系数小的特性,用于制造航空和航天的各种高温部件。金属钼在电子管、晶体管及整流器等电子器件方面应用广泛。氧化钼和钼酸盐是化学和石油工业中的优良催化剂。二硫化钼是一种重要的润滑剂,用于航天和机械工业部门。钼还是人体必须的微量元素之一,缺少钼会引起肾结石和龋齿。根据《中国科技百科全书》第544页保健篇记载:“钼对防治心血管病和癌症方面有着特殊的功能。”
线切割放电介质选用钼,就是看中钼18%的镍基超合金具有熔点高、密度低和热胀系数小的特性。
 
经常有线切割会发现丝一边松、一边紧,用过很多种方法去处理,未能彻底解决。 以下是处理一台单边松丝的机床的过程,可以提供给大家参考。
处理流程:
1、用线切割机床加工的方法首先复现故障现象,详细记录加工的各种参数、切割时间等指标。故障现象复现以后,要让相关人员确认现象相同。
2、处理的时候分步骤,按顺序验证,每一步处理,按照分析-方案-备案-验证-记录的流程。
3、分析故障原因,并制定出解决方案和处理办法,报技术主管备案。
4、开始实施处理方法,处理以后验证结果,并详细记录。
5、如果没有解决问题,再次按照这个流程重复处理。
处理过程记录
1、故障复现切割工件厚30,长200,45#钢一件,重新上丝,紧丝后开始切割,脉宽8US,脉宽64US,电压100V,电流1.5A共计切割4小时,丝筒正反转切割进给速度基本一致。钼丝未见松动。钼丝未换,切割工件厚100,长80,45#一件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V、电流2A共计切割5小时,3小时后丝筒正反转切割进给速度开始有差异。现象是丝筒顺时针运转机床进给缓慢,丝筒逆时针运转机床进给快,用手触摸丝筒两边的钼丝有一边松一边紧。切割工件厚100,长80,45#一件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V,切割现象同上,切割50MM断丝。时长2小时 切割工件厚100,长150,45#一件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V,切割现象同上。丝筒正转进给0.15mm,丝筒逆转进给0.08mm。时长5小时
2、问题分析 观察机床冲水正常,根据上述反应推断丝筒在正反转时钼丝在产生抖动或变位现象,而且有阻力致使钼丝在运行中产生紧丝一样的外力,观察线切割机床后导轮虽然转动比较灵活但已经让钼丝勒出一条不太明显的小沟,断丝保护的导电块和下丝架导电块已经松动钼丝在正反向运动时导电块有明显转动,且比一般机床导电块安装位置稍高,将钼丝抽掉测量丝筒的圆跳动<0.02mm符合国标,为了辨别丝筒在直线移动时有没有上下起伏和前后移动脱开丝杆推动丝筒用千分表分别测量丝筒的侧母线和上母线测量值为<0.025mm,丝筒这种情况不会造成钼丝一边松一边紧。经过我们工程师的探讨分析是由钼丝在上下运动时受到不同的阻力所致,根据分析原因应该出在这里,后对整个丝架进行测量后(包括刚性、抖动、导轮组件安装孔的的形位)进行适当调整,将导轮组件、导电块组整体更换。准备进一步测试推断问题是否还能出现。
3、再次线切割机床切割工件厚100,长150,45#一件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V,切割现象略有改进。丝筒正转进给0.15mm,丝筒逆转进给0.1mm。切割4小时后钼丝还是有松动现象。
4、对比测试将工件放于另一台调试合格的DK7732A机床,切割工件厚100,长150,45#一件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V,钼丝运动正常,冲水完好冷却液完全包络钼丝,切割现象:“丝筒正转进给0.15mm,丝筒逆转进给0.13mm。切割现象正常,0.02进给量的差异根刚性和钼丝运动以及一些机床本身精度有关,切割4小时后观察钼丝没有松动现象。将工件放于另一台调试合格的7732B机床,切割工件厚100,长180,Cr12一件,脉宽32US,脉宽240US,电压100V,钼丝运动正常,冲水完好冷却液完全包络钼丝,切割现象:“丝筒正转进给0.15mm,丝筒逆转进给0.13mm。切割现象正常,0.02进给量的差异根刚性和钼丝运动以及一些机床本身精度有关,线切割机床切割4小时后观察钼丝没有松动现象。
总结,根据上述试验,可以给出结果丝筒单边松丝的现象这台机床有,原因出现在上丝架导电块安装位置比较高,后导轮运转不够灵活,致使丝筒在正转时丝筒到后导轮这段钼丝收紧,导致丝筒运转时间一长,右边的丝比左边的紧,1、3段钼丝较松,2、4段钼丝稍紧于1、3段,5段钼丝比较松,由于这个阻力不是很大所以钼丝不是紧的很快,丝筒反转时标记为5的那段钼丝收紧, 4、2段钼丝稍松于1、3段钼丝,致使4段钼丝位置移动,最后阻力导致丝筒到后导轮这段钼丝比较松,由于这个阻力不是很大所以钼丝不是松的很快,线切割机床丝筒在长时间正反转工作的情况下钼丝逐步出现了一边松一边紧,而且很有规律性,由于4段钼丝在丝筒正转和反转时的松紧程度不一致导致进给速度一边快一边慢。如果将后导轮和断丝保护的导电块去除这种现象有明显好转。www.tzskjc.com

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